(2018-07-02)
日前,第二屆國產(chǎn)化干熄焦裝備及技術(shù)問題研討會在洛陽成功召開,而此次研討會的主辦方就是瑞安市閥門一廠(以下簡稱閥門一廠)。
閥門一廠是全國范圍內(nèi)較早進(jìn)入余熱發(fā)電行業(yè)的企業(yè),公司參與了科技部示范項目高效燒結(jié)余熱發(fā)電關(guān)鍵設(shè)備的入料與排料裝置的研發(fā)。近年來,依靠專利技術(shù)企業(yè)成功轉(zhuǎn)型,轉(zhuǎn)向干熄焦行業(yè),3項新產(chǎn)品就創(chuàng)造了3000多萬元的年產(chǎn)值。
據(jù)了解,閥門一廠成立于1989年,作為老牌的閥門廠,接班人陳秀林認(rèn)為,科技創(chuàng)新對企業(yè)來說,就等于人體需要糧食和水一樣重要,如果沒有持續(xù)不斷的創(chuàng)新,企業(yè)自然就會遭到淘汰。正是因為堅持這種理念,企業(yè)才在一個個關(guān)鍵的轉(zhuǎn)型點上,找對了前進(jìn)的方向。
閥門一廠是老牌閥門廠,該廠一直致力于企業(yè)的轉(zhuǎn)型升級。2001年,開始進(jìn)入余熱發(fā)電領(lǐng)域,實現(xiàn)了閥門一廠的一次轉(zhuǎn)型。
陳秀林介紹,原本工廠生產(chǎn)的都是傳統(tǒng)的閥門產(chǎn)品,但是國內(nèi)大大小小的閥門廠極多,競爭激烈,如果企業(yè)沒有特色產(chǎn)品很很在競爭中立足。而節(jié)能領(lǐng)域正是國家當(dāng)時所倡導(dǎo)的領(lǐng)域,于是工廠就向著節(jié)能方向發(fā)展,選擇進(jìn)入余熱發(fā)電領(lǐng)域。
余熱發(fā)電是一項將工業(yè)廢氣余熱資源轉(zhuǎn)變?yōu)殡娏Φ墓?jié)能技術(shù)。水泥和鋼鐵余熱發(fā)電技術(shù)的應(yīng)用和推廣也是水泥行業(yè)落實國家節(jié)能減排政策的重要措施。高溫?zé)煹罒煔忾y門作為余熱發(fā)電與生產(chǎn)線連接的關(guān)鍵輔機設(shè)備之一,直接關(guān)系到整個余熱發(fā)電系統(tǒng)運行效率和可靠性。
“當(dāng)時中信重工承擔(dān)了國家高技術(shù)研究發(fā)展計劃中高溫余熱回收與利用,閥門一廠抓住時機,積極參與其中關(guān)鍵輔機高溫?zé)煔忾y門的研發(fā),并取得了很好效果,產(chǎn)品在國內(nèi)水泥余熱發(fā)電市場占有率達(dá)到40%。” 陳秀林說。
2009年,因為有了良好的合作基礎(chǔ),中信部將豎式爐冷燒結(jié)礦余熱發(fā)電技術(shù)中關(guān)鍵設(shè)備—大型入料與排料裝置的研發(fā)交給了閥門一廠。
據(jù)介紹,豎式爐冷燒結(jié)礦余熱發(fā)電可徹底避免了漏風(fēng)的問題,余熱回收率大大提高,同時,可大大降低氣料比,實現(xiàn)以最小的冷卻風(fēng)量,獲取最高的熱風(fēng)溫度以提升熱風(fēng)品質(zhì),從而提高余熱回收效率,具有顯著的經(jīng)濟效益和社會效益。
就是這個項目,當(dāng)年被列為科技部示范項目。經(jīng)過兩年的研發(fā),閥門一廠解決了入料過程的高溫問題和如何均勻布料的問題。目前,該產(chǎn)品已在中信的示范項目應(yīng)用。
經(jīng)過十幾年的發(fā)展,水泥行業(yè)的余熱發(fā)電市場漸漸飽和,閥門一廠再次站在了轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵點上。
“2015年前后,水泥行業(yè)的余熱發(fā)電裝置基本上都安裝好了,而且這些裝置上的閥門產(chǎn)品,基本上10年不壞,我們的產(chǎn)品很難擴大銷售。這就逼著我們一定要開拓新領(lǐng)域、新市場。”陳秀林說。
2015年,閥門一廠開始接觸干熄焦行業(yè)余熱發(fā)電,2043年開始真正進(jìn)入該領(lǐng)域。據(jù)介紹,干熄焦是以惰性冷氣體氮氣為載體,通入干熄焦?fàn)t內(nèi)冷卻熾熱紅焦炭,使火紅焦炭由1000℃冷卻至150℃以下。氮氣循環(huán)是在密閉系統(tǒng)內(nèi)完成熄焦過程,基本消除了濕法熄焦排放的有害物質(zhì)和濕蒸汽。循環(huán)的惰性熱氣體熱量經(jīng)回收產(chǎn)生蒸汽并發(fā)電。
確定目標(biāo)后,在陳秀林的帶領(lǐng)下,創(chuàng)辦組織了兩屆國產(chǎn)化干熄焦裝備及技術(shù)研討》,通過組辦研討會解決了國內(nèi)干熄焦行業(yè)的裝備和生產(chǎn)工藝問題,同時收集了目前裝備問題和各企業(yè)各改進(jìn)辦法,取長補短。此外,在研討會上還搭接上了鋼鐵和化工兩大行業(yè),為工廠開拓了廣闊市場。之后,通過工廠研發(fā)團隊成功研發(fā)了3項具有目前國內(nèi)極為實用的新產(chǎn)品:免油脂新型旋轉(zhuǎn)密封閥、自動清理水封槽和電動弧形換向雙岔溜槽。正是這三項新產(chǎn)品讓閥門一廠很快打開了銷售市場,同時通過這些產(chǎn)品不斷研發(fā)用戶所需的新產(chǎn)品。
“我們的每個新產(chǎn)品均能解決該行業(yè)中傳統(tǒng)產(chǎn)品存在的一些問題,還更節(jié)能環(huán)保。”說起新產(chǎn)品,陳秀林眼中滿是自豪。
據(jù)悉,干熄焦旋轉(zhuǎn)密封閥是干熄焦系統(tǒng)的關(guān)鍵設(shè)備,閥門一廠針對傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)的旋轉(zhuǎn)密封閥存在著自身結(jié)構(gòu)缺陷而導(dǎo)致故障率較高的共性問題,提出了相應(yīng)的解決方案,并在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上進(jìn)行了創(chuàng)新設(shè)計和改進(jìn),從而提高了設(shè)備的耐磨性能和產(chǎn)品使用的可靠性,降低了設(shè)備的使用和維護(hù)成本,減少了設(shè)備的故障機率。
值得一提的是,新產(chǎn)品免油脂新型旋轉(zhuǎn)密封閥的節(jié)能性更明顯。陳秀林給大家算了一筆賬:傳統(tǒng)的旋轉(zhuǎn)密封閥需要消耗油脂,一個月需要消耗4至8桶,每桶價格為1000元,按每月平均6桶來計算,一年需要7.2萬元;傳統(tǒng)的旋轉(zhuǎn)密封閥還要消耗氮氣,每小時消耗氮氣量為80至150立方米,生產(chǎn)1立方米氮氣所消耗的電費約為0.19元,按平均每小時消耗氮氣120立方米來計算,每年需要的費用接近20萬元,再加上自動給脂裝置的電費和維修費用等,年生產(chǎn)費用就達(dá)28萬元左右。而免油脂新型旋轉(zhuǎn)密封閥因為軸承外置,閥腔內(nèi)的灰塵和溫度對其不造成影響,因此眾多消耗均可節(jié)省。
“目前企業(yè)車間生產(chǎn)的主打產(chǎn)品就是這三項新產(chǎn)品,可為工廠創(chuàng)造3000多萬元的年產(chǎn)值。”陳秀林說,關(guān)鍵的是這三項新產(chǎn)品都是消耗品,需要定期更換,今后產(chǎn)品的銷量都不愁了。
閥門一廠一直在不斷地創(chuàng)新,目前已有8項發(fā)明專利在工程中應(yīng)用。另有不少技術(shù)正在研發(fā)中,例如其中一項技術(shù)就是要解決煤的儲藏和運輸問題。該項技術(shù)如能成功研發(fā),將會開辟一個更大的銷售市場,企業(yè)年產(chǎn)值有望翻番。
(新聞來源:全球閥門網(wǎng) )